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Bona Technology Co., Ltd.
高低压旁路阀

  目前,在各大火力发电机组中,高低压旁路阀无论是进口产品,还是国产,长期普遍存在内漏的问题,且随着使用时间的增长,泄漏量也随之增大。阀门内漏会造成发电厂发电效率降低,增大供电煤耗。


  为了消除内漏,将阀门解体检修,对密封面进行研磨,甚至重新堆焊密封面,加工好后进行研磨,在回装前十分仔细地检查密封面的吻合度,直至达到检修要求。回装时,更换所有密封件,并仔细回装,认真调试。然而,机组启动运行后,高低压旁路阀依然内漏,有时漏流量较小,有时漏流量较大,有时漏流量还比检修前漏流量更大。检修质量波动很大,根本不能保证检修质量要求。虽经多次维修,都不能解决高低压旁路阀内漏问题。电厂花费了大量的人力、物力和费用,而问题还没有得到解决。


  由于高低压旁路阀内漏普遍存在,而维修后也不能解决问题。针对这一问题,制造商经过几年时间,对数十家电厂进行了详尽仔细的调研,结合制造商掌握的高低压旁路阀的技术和经验,发现问题的根源在于阀门内部结构不合理。要彻底根治高低压旁路阀现在存在的问题,保证高低压旁路阀在长期使用的情况下都能密封严密,必须彻底改造阀内件的结构,改变原阀门不合理的内部结构,更换相应的阀内零件,以期达到长期密封严密的工况要求。


  制造商近年来对数十套高低压旁路阀(美国CCI公司、德国西门子公司、霍拉公司、博普公司等在600MW,660MW和1000MW机组上)进行了改造,彻底地解决了阀门内漏的问题,并保证了阀门在长期使用后都能关闭严密,取得了完美的效果。(一直以来,各电厂只关注了高低压旁路阀的内漏问题,而忽视了高低压旁路阀运行时普遍存在的振动和噪音很大的问题)。制造商于2015年研制了4套用于600MW机组的低压旁路阀(材料F91,经实际使用,阀门各项性能指标完全满足系统要求,阀门关闭严密,无内漏。

技术先进点
  1. 多层阀套,能十分完美地将高温高压介质平稳降低,并十分显著地减小介质对阀芯的冲蚀或汽蚀;

  2. 独特的真正的防冲蚀阀芯和阀座密封结构,确保阀门在长期使用后,都能保证阀门严密密封,实现阀门零泄漏、免维护维修的目的,并大大地延长阀门的使用寿命,达到一劳永逸的目的;

  3. 软密封+硬密封双密封结构设计,使阀门在关闭时,完全并容易实现零泄漏,从而彻底避免阀门由于关闭不严,阀芯和阀座在很高的压差下,很快被冲蚀和破坏的情况,大大地提高阀门的使用寿命;

  4. 压力平衡式设计,大大地减小了执行机构的推力和阀芯受力,使阀门调节平稳可靠;

  5. 阀内件均可从阀内取出,十分方便阀门的维护和维修。

高低压旁路阀的更换
1653361894934751.jpg2019年5月 我们设计制造的高压旁路阀(材料 F91)同煤集团同达电厂(330MW机组)
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2015年11月 为托克托电厂设计制造的用于600MW机组低压旁路阀(材料F91)

2021年机组大修,低压旁路阀都未解体,因为阀后温度一直很低

1653363581874125.jpg秦皇岛电厂全新设计制造的低压旁路阀(还用于供热)


对美国CCI公司的高低压旁路阀的改造

 2013年3月 对华能国际沁北电厂#2机(600MW超临界机组)高低压旁路阀进行了改造(随后对#1、3、4机高低压旁路阀又进行了改造,其高低压旁路阀的内部结构与招标方的一样)。

改造原因:阀门长期内漏,虽经多次维修,都出现内漏。


左图:改造后的低压旁路阀阀芯(原CCI公司的产品)。

右图:#12机高压旁路阀改造运行一年后,阀座密封面完好无损。

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 2013年7月 对大唐国际宁德电厂#2机(660MW超超临界机组)高压旁路阀进行了改造(于2013年4月改造#3机600MW超临界机组的高压旁路阀。于2014年2月以前,对2X600MW超临界机组和2X660MW超超临界机组的所有高低压旁路阀改造完成,其高低压旁路阀的内部结构与招标方的一样)。


下图:2014年6月6日#2机660MW超超临界机组解体,阀芯密封面完好无损。

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 2016年9月 对华能安源电厂#2机(660MW超超临界机组,工作温度605℃,工作压力32MPa)高压旁路阀进行了改造。于9月27日下午开始测绘(CCI公司当日下午也到电厂处理此问题),28日讨论改造方案,并确定改造方案,随后设计制造图纸,安排生产,于10月3日随飞机运到电厂,下午开始回装,于10月4日回装完。


左图:华能安源电厂高压旁路阀阀芯损坏情况情况(使用不到一年)

右图:华能安源电厂高压旁路阀阀座坏(使用不到一年)

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左上图:改造后的阀座

右上图:改造后的阀芯

下图:改造后的阀杆

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 对浙能六横电厂2*1000MW超超临界机组低压旁路阀进行改造


左图:制造商设计制造的低压旁路阀阀笼

右图:制造商设计制造阀笼、阀芯组件和阀杆等

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  目前,CCI公司的高低压旁路阀在国内电厂使用最多,由于其阀门内部结构虽然一直在改造、完善,但根本问题没有得到解决,因此,阀芯和阀座密封面很容易被冲蚀,从而出现内漏。而由于高低压旁路阀节流调节结构过于简单,节流降压效率太低,阀门在运行时由于阀门进出口压差很大,相当于安全阀起跳排放,会出现很大的振动和噪音。高低压旁路阀的剧烈振动,将会对相关管道、管接头、管道连接焊缝等产生很坏的影响,给安全生产带来严重的安全隐患。


  几年前制造商就获知CCI公司也开始对其高低压旁路阀进行改造,改造的技术完全抄袭制造商的技术。制造商已经对这项技术申请了国内专利。由于CCI公司属于国外公司,前段时间制造商已申请国际专利,并获得成功,如果其后发现CCI公司以及其他国内厂家再抄袭制造商的专利技术,将会向这些公司提起知识产权诉讼。

对德国宝马公司的高低压旁路阀的改造

● 2017年2月 对华能长兴电厂#2机高压旁路阀(德国宝马公司产品)(660MW超超临界机组)进行了改造。经实际运行,彻底地解决了阀门的内漏问题,用户对此十分满意,现已于2017年4月对1#机的高压旁路阀进行了改造。


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上图:原高压旁路阀阀芯损坏

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上图:改造后阀芯和阀杆

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上图:改造后的阀座


● 对华能井冈山电厂高压旁路阀进行了改造。


左上图:阀座带阀笼(密封面冲蚀,阀笼已变形)

右上图:阀芯密封面严重冲蚀

下图:制造商重新设计制造的阀盖、阀笼、阀芯和阀杆等

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对西门子公司的高低压旁路阀的改造

● 对华能莱芜电厂2X1000MW超超临界二次再热机组高压旁路阀(工作压力32MPa,工作温度605℃)进行改造。以下几张图是华能莱芜电厂2X1000MW超超临界二次再热机组高压旁路阀(工作压力32MPa,工作温度605℃)损坏情况(西门子公司产品)。


图1:高压旁路阀阀芯节流套损坏情况

图2:高压旁路阀阀座节流套损坏

图3:高压旁路阀阀座损坏情况

图4:高压旁路阀减温器切除

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  高压旁路阀减温和减压在阀门内完成,减温水向上在阀座套内与过热蒸汽混合进行减温,带水的高温高压蒸汽在流过阀座套时,会对阀座套的节流孔产生很大的损坏,在长期使用后,节流孔被冲蚀增大,同排的孔与孔之间的连接金属被冲蚀,连通,而断裂(有很多电厂出现过此种情况),更换阀座套十分困难,有的甚至碎裂。同时,此种结构,要求蒸汽必须十分干净。如果蒸汽不干净,存在渣滓,在阀门运行时,渣滓就会储存在阀座处(特别是渣滓大于阀芯节流孔时),当阀门关闭时,渣滓就会被挤压在阀芯和阀座密封面间,致使阀门出现内漏.流经阀套节流孔的高速蒸汽将会对阀芯密封面进行强烈的冲蚀,阀门在多次投运后,阀芯密封面冲蚀部分累积冲蚀,致使阀门出现内漏。下图是制造商改造后提供的新的阀内件和减温器。


图1:改造后的阀芯

图2:改造后的减温器

图3:改造后的阀座

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  下图是华能莱芜电厂#6号机组高压旁路阀减温器已使用两年半的情况,整个减温器完好:

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对德国博普公司的高低压旁路阀的改造
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